残铁处理方式的选择
炉缸残铁的处理是高炉大修的重中之重,将直接影响后续工程进度。传统处理方法采用放残铁方式,该方法在后续清挖炉缸时通常要采用爆破、火焰切割,一方面会使放残铁过程存在诸多不可控因素,危险性较大,另一方面清挖炉缸的过程效率低,爆破危险性也大,且火焰切割冒烟严重,环保方面限制较大,影响整个工程进度。为避免这些不利因素,本次高炉大修,经施工方宝冶推荐,公司研究,决定采用绳锯在线切割工艺对残铁进行整体切割,再倒运出炉内,残铁转运口选择在地理位置宽敞的北侧,南北方向切割八刀,将残铁切分成九大块,使每块具备吊装倒运条件,在东西方向整体切割一刀的方案进行实施,此法安全可靠,无污染,且速度快、人力消耗少。
残铁切割前的准备工作
9号高炉于2月26日正式停炉大修,为了减少炉内残铁,停炉前最后一炉铁两铁口大喷吹,空料线至风口水平线,停炉后,及时打水凉炉确保残铁温度冷却至切割要求,于3月9日具备绳锯切割残铁的开孔工作。
残铁搬运及开孔位置的选择
考虑到9号高炉所处位置,以及高炉整体配套设施大局不动的情况下,开孔及残铁搬运平台需搭建在较为开阔的位置,且平台必须牢固、宽敞、安全,平台呈梯形,两边都应布置上下通道以保证平台工作人员在紧急情况下可迅速、安全撤离。所以,残铁出口位置设立在位置合理的高炉炉基北侧。开孔位置北侧选择在炉底下方第二层碳砖,从北到南钻,钻孔方向向上倾斜,钻至南侧炉底下方第一层碳砖的位置,东西方向钻孔分布呈扇形,避免大面积损坏炉壳。